玖龍紙業(yè):將環(huán)保作為造紙的最高準則
2011-05-06 11:11 來源:東莞日報 責編:江佳
- 摘要:
- 玖龍紙業(yè)集團環(huán)保節(jié)能部成立已經(jīng)3年,在2008年5月由集團董事長張茵欽點組建,主要負責集團環(huán)保節(jié)能方面的技術研發(fā)以及與各基地環(huán)保節(jié)能工作的協(xié)調(diào)統(tǒng)籌。3年的時間,部門已經(jīng)為推動集團環(huán)保節(jié)能技術的革新做了諸多建設性貢獻,并研發(fā)出一系列先進的環(huán)保技術投入生產(chǎn)。
【CPP114】訊:玖龍紙業(yè)集團環(huán)保節(jié)能部成立已經(jīng)3年,在2008年5月由集團董事長張茵欽點組建,主要負責集團環(huán)保節(jié)能方面的技術研發(fā)以及與各基地環(huán)保節(jié)能工作的協(xié)調(diào)統(tǒng)籌。3年的時間,部門已經(jīng)為推動集團環(huán)保節(jié)能技術的革新做了諸多建設性貢獻,并研發(fā)出一系列先進的環(huán)保技術投入生產(chǎn)。
沼氣生物脫硫技術被廣泛應用
污水處理過程中會產(chǎn)生大量沼氣,為了解決沼氣利用的問題,集團環(huán)保節(jié)能部率先引進了國外先進的“沼氣生物脫硫技術”,并對工藝和設備進行了優(yōu)化和改造,最終獲得清潔能源進行利用。令玖龍紙業(yè)集團環(huán)保節(jié)能部經(jīng)理樊惠娜引以為傲的是,在玖龍的推動下,該技術已經(jīng)在多家造紙企業(yè)使用,并獲得了廣泛好評。
“但過程是異常艱辛的。”樊惠娜回憶時感慨地說。那是在2008年7月,為了解決沼氣中的含硫難題,環(huán)保節(jié)能部從國外引進了“沼氣生物脫硫技術”,但在實際應用中的技術難點,必須要由自己去攻克。
“為了爭取早日投入使用,我們部門8個人通力協(xié)作,多次利用業(yè)余時間開展數(shù)據(jù)梳理和技術交流。”樊惠娜說。在全力配合下,最終該技術在東莞基地首先試用成功,并立即推廣到集團的其他基地。
據(jù)了解,該技術不僅解決了沼氣利用時二氧化硫的排放問題,同時還可將脫除的硫通過生物作用轉(zhuǎn)化為具有較高利用價值的硫黃,實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能、變廢為寶的目標。正因為其技術優(yōu)勢,該技術被評為第二屆全國造紙行業(yè)節(jié)能減排技術創(chuàng)新成果三等獎。
首創(chuàng)造紙污泥脫水干化焚燒項目
一直以來,造紙廢水處理過程中產(chǎn)生的污泥處理都是個行業(yè)難題之一。2009年,玖龍紙業(yè)集團環(huán)保節(jié)能部將廢紙造紙污泥處理作為重點技術攻關課題,著手研發(fā)“廢紙造紙污泥脫水干化技術”。
玖龍紙業(yè)集團環(huán)保節(jié)能部副經(jīng)理李飛明介紹說:“這項技術關鍵就在于污泥的調(diào)理,藥劑配比試驗的程序異常煩瑣,需要有足夠的耐力。”在造紙領域,污泥脫水干化技術還處于起步階段,當李飛明和同事去參觀其他行業(yè)的該項技術時,對方對項目的核心技術一直諱莫如深,不愿透露過多信息。
難題只能由自己來解決。環(huán)保節(jié)能部針對不同種類的造紙污泥,先后使用數(shù)十種藥劑分別進行了數(shù)百次的藥劑配比試驗,以及多次設備改造,歷時一年多的時間,最終“廢紙造紙污泥脫水干化技術”正式投入使用并實現(xiàn)量產(chǎn)。
該技術通過對污泥調(diào)理改性等工藝,使污泥含固率提高到60%以上,脫水后的污泥熱值約1000大卡/公斤,可做鍋爐燃料,實現(xiàn)了廢紙造紙污泥的“減量化、穩(wěn)定化、無害化和資源化”。
樊惠娜算了一筆經(jīng)濟賬:“這項技術應用后,每年可為東莞基地節(jié)約標煤兩萬噸左右,按照800元每噸計算,一年可節(jié)省1600多萬,而且還有很大的環(huán)保效益。”污泥脫水干化焚燒項目榮獲第二屆全國造紙行業(yè)節(jié)能減排優(yōu)秀技術創(chuàng)新成果一等獎,并于2010年11月進行了專利申請。
而正如樊惠娜所言,“張茵董事長始終給我們灌輸一個理念——沒有環(huán)保,就沒有造紙,我們一直將這個理念作為部門的最高準則,并始終嚴格恪守。”
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沼氣生物脫硫技術被廣泛應用
污水處理過程中會產(chǎn)生大量沼氣,為了解決沼氣利用的問題,集團環(huán)保節(jié)能部率先引進了國外先進的“沼氣生物脫硫技術”,并對工藝和設備進行了優(yōu)化和改造,最終獲得清潔能源進行利用。令玖龍紙業(yè)集團環(huán)保節(jié)能部經(jīng)理樊惠娜引以為傲的是,在玖龍的推動下,該技術已經(jīng)在多家造紙企業(yè)使用,并獲得了廣泛好評。
“但過程是異常艱辛的。”樊惠娜回憶時感慨地說。那是在2008年7月,為了解決沼氣中的含硫難題,環(huán)保節(jié)能部從國外引進了“沼氣生物脫硫技術”,但在實際應用中的技術難點,必須要由自己去攻克。
“為了爭取早日投入使用,我們部門8個人通力協(xié)作,多次利用業(yè)余時間開展數(shù)據(jù)梳理和技術交流。”樊惠娜說。在全力配合下,最終該技術在東莞基地首先試用成功,并立即推廣到集團的其他基地。
據(jù)了解,該技術不僅解決了沼氣利用時二氧化硫的排放問題,同時還可將脫除的硫通過生物作用轉(zhuǎn)化為具有較高利用價值的硫黃,實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能、變廢為寶的目標。正因為其技術優(yōu)勢,該技術被評為第二屆全國造紙行業(yè)節(jié)能減排技術創(chuàng)新成果三等獎。
首創(chuàng)造紙污泥脫水干化焚燒項目
一直以來,造紙廢水處理過程中產(chǎn)生的污泥處理都是個行業(yè)難題之一。2009年,玖龍紙業(yè)集團環(huán)保節(jié)能部將廢紙造紙污泥處理作為重點技術攻關課題,著手研發(fā)“廢紙造紙污泥脫水干化技術”。
玖龍紙業(yè)集團環(huán)保節(jié)能部副經(jīng)理李飛明介紹說:“這項技術關鍵就在于污泥的調(diào)理,藥劑配比試驗的程序異常煩瑣,需要有足夠的耐力。”在造紙領域,污泥脫水干化技術還處于起步階段,當李飛明和同事去參觀其他行業(yè)的該項技術時,對方對項目的核心技術一直諱莫如深,不愿透露過多信息。
難題只能由自己來解決。環(huán)保節(jié)能部針對不同種類的造紙污泥,先后使用數(shù)十種藥劑分別進行了數(shù)百次的藥劑配比試驗,以及多次設備改造,歷時一年多的時間,最終“廢紙造紙污泥脫水干化技術”正式投入使用并實現(xiàn)量產(chǎn)。
該技術通過對污泥調(diào)理改性等工藝,使污泥含固率提高到60%以上,脫水后的污泥熱值約1000大卡/公斤,可做鍋爐燃料,實現(xiàn)了廢紙造紙污泥的“減量化、穩(wěn)定化、無害化和資源化”。
樊惠娜算了一筆經(jīng)濟賬:“這項技術應用后,每年可為東莞基地節(jié)約標煤兩萬噸左右,按照800元每噸計算,一年可節(jié)省1600多萬,而且還有很大的環(huán)保效益。”污泥脫水干化焚燒項目榮獲第二屆全國造紙行業(yè)節(jié)能減排優(yōu)秀技術創(chuàng)新成果一等獎,并于2010年11月進行了專利申請。
而正如樊惠娜所言,“張茵董事長始終給我們灌輸一個理念——沒有環(huán)保,就沒有造紙,我們一直將這個理念作為部門的最高準則,并始終嚴格恪守。”
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